隨著(zhe)鋼鐵行業(yè)的發展,電爐煉鋼的鐵(tiě)水比例逐漸上升(shēng),有的甚至超過了30 %。鐵水比例的升高,引起(qǐ)電爐煉鋼煙氣量增加、熱量浪費和除(chú)塵問題(tí)的日趨嚴重。如何將這部分(fèn)高溫煙(yān)氣(qì)中(zhōng)的(de)顯熱充分地回收,變“廢”為寶,使之轉化(huà)為熱能,並使得電爐煙氣(qì)更加穩定,為效率(lǜ)除塵創造條件,從而降低除塵係統運行成本和企業的(de)生產成本,這是電爐煉鋼企業須(xū)重視的(de)問題。
煙氣餘熱(rè)鍋爐裝置,采用高低壓、自然、強製複合循環的汽化冷卻係統成功(gōng)回收了電爐第四孔出口煙氣約2100~80℃的餘熱,同時降低了煙氣溫度,通過與電爐密閉罩及屋頂除塵罩混風後(hòu),使得煙氣溫度達到250℃左右的(de)理想除塵溫度。
為(wéi)了防止煙氣工藝不足,管路(lù)設置蒸汽加(jiā)熱裝置,防(fáng)止熱水在循環過程中發生熱損失導致的降溫(wēn),也可以防止因煙氣提供(gòng)的熱量小不能(néng)滿足全廠用戶要求的情況發生。由於熱水會(huì)發生地漏現象,因此,設置脫鹽水補充裝(zhuāng)置,根(gēn)據儲存罐內(nèi)水位(wèi)自動補充脫鹽水。由於過熱水生產裝(zhuāng)置存在壓力,因此,需要設置壓力控製單位控製(zhì)係統壓力。
在整個冶煉周期,煙氣餘熱鍋爐爐氣量和爐氣成分變化很大。采用過剩空氣係數,煙氣量(liàng)也會有較大波動,因此建議要根(gēn)據燃燒沉降室(shì)出口的煙氣(qì)成(chéng)分調節水冷滑套的開度。
采用餘熱鍋爐回收(shōu)餘熱效果好(hǎo),工作穩定(dìng),效率較高,熱回收率也(yě)較高,其終產品(蒸汽(qì))容易實現全廠區域的生(shēng)產調度平衡。當生(shēng)產線的蒸汽消耗量低於係統產生量時,富裕的蒸汽將補充到(dào)車間蒸汽管網中,因此不存在產能(néng)高造成(chéng)熱回收不充分的問題。餘熱鍋爐的生產能力隨著退火爐處理能力的降低(dī)而降低。采用(yòng)餘熱鍋爐回收係統,熱能回收率可以達到14%。